سروو موٹر جنرل ناکامی کا تعین

Nov 24, 2019|

Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd(SChitec) ایک ہائی ٹیک انٹرپرائز ہے جو فون کے لوازمات کی تیاری اور فروخت میں مہارت رکھتا ہے۔ ہماری اہم مصنوعات میں ٹریول چارجرز، کار چارجرز، USB کیبلز، پاور بینک اور دیگر ڈیجیٹل مصنوعات شامل ہیں۔ تمام مصنوعات محفوظ اور قابل اعتماد ہیں، منفرد انداز کے ساتھ۔ پروڈکٹس پاس سرٹیفکیٹ جیسے CE,FCC,ROHS,UL,PSE,C-Tick, etc. اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ براہ راست ceo@schitec.com سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

 

SChitec کے ساتھ محفوظ طریقے سے چارج کرتے رہیں

سروو موٹر جنرل ناکامی کا تعین

1. بمبار کے بعد، سروو موٹر غلط ہو جاتی ہے، اسٹیئرنگ وہیل کا راکر بازو کنٹرول نہیں ہوتا اور راکر بازو پھسل جاتا ہے۔ آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ گیئر کو سویپ کیا جا رہا ہے اور گیئر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

2. After the bomber, the steering gear consistency is greatly reduced. The phenomenon is that the broken steering gear is slow and the heat is severe, but it can be done with control commands, but the ladder is very small and very slow. Basically, the servo motor is overcurrent. After removing the motor, you can see that the motor no-load current is very large (>150MA)، مکمل کارکردگی (اچھی موٹر نو لوڈ کرنٹ 60-90MA سے کم یا اس کے برابر) کھو گئی ہے اور سروو موٹر تبدیل ہو گئی ہے۔

3. بمبار روڈر کو تبدیل کرنے کے بعد کوئی ردعمل نہیں ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسٹیئرنگ گیئر کا الیکٹرانک سرکٹ ٹوٹ گیا ہے، رابطہ خراب ہے، یا اسٹیئرنگ گیئر کی موٹر اور سرکٹ بورڈ کا ڈرائیو والا حصہ جل گیا ہے۔ سب سے پہلے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ سرکٹ بشمول پلگ، موٹر لیڈ، اور اسٹیئرنگ گیئر لیڈ وائر کو نقصان پہنچا ہے۔ اگر نہیں، تو انہیں ایک ایک کرکے حذف کریں اور پہلے ٹیسٹ لوڈ کرنٹ کو ہٹا دیں۔ اگر نو لوڈ کرنٹ 90MA سے کم ہے تو موٹر اچھی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ سرو ڈرائیو جل جاتی ہے۔ 9-13g مائکرو سیڑھی سرکٹ بورڈ پر دو یا چار چھوٹے پیچ ٹرانزسٹر ہیں۔ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دو ٹرائیڈز ہیں جنہیں براہ راست Y2 یا IY سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک H-برج سرکٹ ہے جس میں چار ٹرائیوڈ ہیں اور اس کی جگہ براہ راست دو Y1 (SS8050) اور دو (SS8550) ہے۔ 65MG UYR Y 1 (SS8050 IC=1.5A) استعمال کرتا ہے۔ UXR ------ Y2 (SS8550, IC=1.5A) کو براہ راست تبدیل کیا گیا ہے۔

4. اسٹیئرنگ گیئر کی ناکامی راکر کو صرف ایک طرف گھمایا جا سکتا ہے دوسری طرف نہیں۔ فیصلہ: سروو موٹر اچھی ہے، بنیادی طور پر ڈرائیو کے حصے کو چیک کرنے اور ڈرائیو ٹرائیوڈ کے سائیڈ کو جلانے کا امکان ہے۔ مرمت کا۔

5. سرو کی مرمت کے بعد، سرو کام کرے گا. اسٹیئرنگ گیئر کو ایک سمت میں موڑنے کے بعد یہ حرکت نہیں کرتا ہے۔ اسٹیئرنگ گیئر پھڑپھڑاتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سروو موٹر کے مثبت اور منفی کھمبے یا پوٹینشیومیٹر کا اختتام صحیح طریقے سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ آپ دو تاروں کو ریورس کر سکتے ہیں.

6. نئے اسٹیئرنگ گیئر کو واپس خریدنے کے بعد، ہمیں اسٹیئرنگ گیئر کو ہلانے کی طاقت ملی، لیکن کنٹرول شدہ راکر آرم استعمال کرنے کے بعد، اسٹیئرنگ گیئر بالکل نارمل ہے اور اسٹیئرنگ گیئر کو فیکٹری یا گیئر میں غلط طریقے سے جمع کیا گیا ہے، درستگی نہیں ہے۔ کافی. یہ ناکامی عام طور پر ناکامی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ دھاتی سٹیئرنگ گیئر کو واپس یا تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے خود حل کر سکتے ہیں: سٹیئرنگ گیئر بیک کور کو ہٹا دیں، سٹیئرنگ گیئر موٹر کو سٹیئرنگ گیئر ریڈوسر سے الگ کریں، اور گیئرز کے درمیان ٹوتھ پیسٹ کو نچوڑ کر سٹیئرنگ گیئر کور کو انسٹال کریں۔ گیئر باکس اسکرو کو انسٹال کرنے کے بعد، اسٹیئرنگ گیئر راکر آرم کو انسٹال کریں، راکر آرم کو گھمائیں، اور میٹل اسٹیئرنگ گیئر کو دستی طور پر پالش کریں جب تک کہ گیئر آسانی سے کام نہ کرے اور گیئر کی رگڑ کا شور کم ہوجائے۔ پھر اسٹیئرنگ گیئر کو ہٹا دیں اور پٹرول صاف کریں۔ . گیئر سرو کو ٹھیک کر کے اور سٹیئرنگ گیئر کو جمع کر کے، آپ سٹیئرنگ گیئر کے ساتھ مسائل حل کر سکتے ہیں۔

7. ایک بہت ہی عجیب قسم کا ناقص اسٹیئرنگ گیئر ہے۔ شیک کنٹرول ریموٹ کنٹرول، سرو عام طور پر رد عمل ظاہر کرے گا، لیکن فکسڈ پوزیشن ریموٹ کنٹرول کے بعد، فالٹ سرو کا راکر بازو اب بھی آہستہ کام کر رہا ہے، یا راکر بازو سست ہے۔ اور بہت سی مرمت کے بعد، آگے پیچھے کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے: پوٹینشیومیٹر کا دھاتی ہینڈل سٹیئرنگ گیئر کے آخری گیئر اور سٹیئرنگ گیئر کے بڑے بازو والے گیئر (آخری سٹیج) کے ساتھ مل کر مضبوطی سے طے ہوتا ہے (آخری مرحلہ) تنگ ہونا چاہیے، پھسلنا بھی نہیں . اسٹیئرنگ گیئر کنٹرول کے ذریعہ جاری کردہ پوزیشن کمانڈ کو صحیح طریقے سے تلاش نہیں کرسکتا ہے، فیڈ بیک کی اجازت نہیں ہے، اور تلاش نان اسٹاپ کو متحرک کیا جاتا ہے۔ پوٹینشیومیٹر اور راکر آرم گیئر کے سخت امتزاج کے بعد، رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح مرمت کرنے کے بعد بھی خرابی باقی رہ جاتی ہے تو یہ سروو موٹر یا پوٹینشیومیٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ایک ایک کرکے جانچنے کے لیے جامع تجزیہ کی ضرورت ہے۔

8. رکاوٹ پتلا ہلتا ​​رہتا ہے، ریڈیو کی مداخلت کو ختم کرتا ہے، اور متحرک کنٹرول راکر اب بھی ہلتا ​​رہتا ہے۔ یہ پوٹینٹومیٹر عمر بڑھنے کا مسئلہ ہے اور اسے تبدیل کیا جانا چاہیے۔


انکوائری بھیجنے